傳統蒸酒甑跟新型蒸酒甑的節能對比數據:節能蒸餾設備介紹甘慶潛佛山市潛達釀酒設備廠廣東佛山528200摘要廣東米酒生產企業的能耗主要是蒸飯和蒸酒,而蒸酒都是采用蒸餾甑間歇液態蒸餾。研制的節能蒸餾甑改變了傳統蒸餾甑的結構,從而達到了節能的目的;對于使用蒸汽的蒸餾甑和一般蒸餾甑,增加了預熱設備,與蒸餾甑配合使用,達到節能的目的。關鍵詞蒸餾甑節能廣東的米酒生產企業,耗能主要是蒸飯和蒸酒。為了提品質量,防止在蒸餾中產生焦糊味,目前許多中小企業都改變了用直火蒸飯和蒸酒的習慣,改用蒸汽蒸飯和蒸酒。廣東佛山潛達釀酒設備廠根據企業的需要,研制出各種規格產量的蒸餾設備和預熱設備。對于中小企業,主要研制了節能蒸餾甑。以木柴或煤炭作燃料,在蒸餾甑內膽裝入發酵成熟醪,蒸餾甑下部爐膛加入燃料,甑底及爐膛為夾層且連通。爐橋支架為管式,內有水與夾層相連。當燃料室工作燃燒時,熱能通過甑底、爐壁、爐橋架將熱量傳遞到夾層內的水而迅速升溫,通過內壁對發酵成熟醪進行加熱,并產生蒸汽后進入到甑內底部進行蒸酒過程。佛山市潛信達釀酒設備廠位于佛山市,交通方便。我廠是從事釀酒設備生產銷售開發與一體的廠家,設備先進、技術力量雄厚,產品規格型號,質量上乘,能滿足各類型酒廠企業的需求。。生產全套釀酒設備(粉碎、蒸餾、系列新型設備:大曲粉碎設備、多用途粉碎機、封閉冷卻器、移動式酒尾黃水提酒器。)我們曾對某酒廠150公斤大米量/甑次的蒸餾設備進行模擬蒸酒試驗:先在甑內和預熱桶內各裝入550公升水(相當于150公斤大米的發酵成熟醪),在煙囪熱交換器和甑夾層分別放入30公升水,然后用木柴加熱,15分鐘后,夾層中的水煮沸,交換器排出蒸汽進入到甑內加溫。當蒸餾甑內的水溫上升到100℃時(預熱桶水溫仍為常溫),開始計時,當蒸餾甑內產生蒸汽時,用了30分鐘,此時,開始有水蒸氣進入到預熱桶與預熱桶內的常溫水進行熱交換,水蒸氣降溫后液化并進入冷凝器及冷卻器,再進行降溫后形成蒸餾水,這是蒸酒的原理和過程,而在預熱桶內的常溫水與水蒸汽進行熱交換后,溫度開始上升,上升至80℃的時間用了1個多小時,此時間相當于甑發酵成熟醪的蒸餾時間。由以上模擬試驗數據及溫度變化情況,可以得出如下結論: