原料車間粉碎機每次換下來的錘頭兩邊磨損都不大,減掉后,既可以節省備件消耗,又能節約電量。
新的排錘方法首先在2號粉碎機上進行了試驗,粉碎機運行平穩,抽檢煤樣細度符合標準。隨即,車間又在1號粉碎機上進行了推廣,一切正常。粉碎機錘頭排布方式改變以后,通過實際生產運轉觀察統計,粉碎機每小時可節電近60千瓦時;按照原有的3臺套粉碎錘頭,每套70個錘頭計算,可節約錘頭60個,節約錘頭成本16800元左右,每年還可節約錘頭磨損焊接焊條成本3000余元;縮短了現場工人配換錘時間,降低了勞動強度;現場環境噪聲和振動較改進前明顯減小,優化了粉碎機崗位作業環境。
機械點檢員蒙黔峰經觀察發現,粉碎機兩側的錘頭磨損不大,說明在煤粉碎過程中沒有起多大作用。同時他在網上搜尋相關資料,了解到國內有企業把粉碎機的錘頭改為雙螺旋排布,成功地減少了粉碎機的錘頭,而且又可以用于調節粉碎細度。經過半個月時間的研究,蒙黔峰提出了重新排列錘頭的方案,將單機錘頭由原來的70個減少到50個,粗略估算,一年大概可節約費用支出20萬元。取得了效果,蒙黔峰并沒有放棄對粉碎機錘頭改進。經過深入研究,他又重新修改了粉碎機錘頭方案,將錘頭數減到35個,只有原來的一半。這樣一來,既節省了相關費用,又保持了粉碎機轉子的平衡,煤的細度也得到了。