包鋼泡沫渣抑制劑供應商 金泰冶金。
噴濺在轉爐煉鋼過程中很常見問題,噴濺的主要原因是:熔渣中(FeO)的聚積和氧反應不均衡,瞬時產生大量的CO氣體逸出。爐渣噴濺會降低鋼鐵產量,還容易造成人身傷害和設備損壞。此外,還會嚴重沖刷爐襯,造成粘槍、燒槍、爐口和煙罩掛渣。
抑制劑的成分設計:固定碳>2.0,CaO>30,SiO2<20,MgO<5,(揮發分 灰分)>30;粒度大小為20-50mm球狀,可以增加抑制劑體積密度,取得反應效果。
減輕轉爐爐渣噴濺的主要方法有:
一、通過改變槍位及供氧制度,但是采用該方法一般是滯后反應,屬于補救措施;
二、適時改變爐渣成分,在出現噴濺征兆前或者出現時加入泡沫渣抑制劑,即刻與爐渣反應,降低(FeO)含量,減緩C-O反應,抑制噴濺現象發生。采用后者效果減輕較合適。
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抑制劑的加入方法:在吹煉過程中,尤其是4-5min時,Si、Mn基本氧化結束,C-O反應迅速加快,容易產生噴濺,應隨時觀察爐口的火焰情況,預見噴濺發生的可能性,如有噴濺征兆,可以從高位料倉向轉爐加入抑制劑,加入量為102kg/爐(60t);出鋼過程中,操作人員根據爐渣泡沫化程度從爐口向爐內加入抑制劑,加入量為11kg/爐(60t),可以控制爐渣從爐口溢出。
國內石衡特鋼、南鋼、上海寶鋼、河北多家鋼鐵企業經多次工藝試驗,確認推廣使用的泡沫渣抑制劑,用于減少轉爐噴濺,達到了很好的效果,減少噴濺量102kg/爐,噸鋼降低成本5-10元。
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