電瓶叉車的改進技術
1.原有結構
轉向部分由EPS電控系統控制直流電機,經一級齒輪減速后,絲母旋轉,轉化為絲杠的直線運動,絲杠聯接三聯板,控制后輪
轉向;EPS系統通過以方向盤轉角控制的電位器,輸出控制信號,經由同時安裝在三聯板上的轉向力矩反饋桿,做出反饋動作,構
成閉環反饋系統,由于滾珠絲杠的高傳遞效率,及相關的力矩的反饋功能,轉向時方向盤幾乎無感,操作非常省力。
此閉環系統原理上可行,但在實際應用中發現,當后輪已轉至機械極限位置,輪轂已碰到頂絲后,EPS系統依然控制電機在輸
出力矩。詳細分析其原理后,發現在EPS電控的閉環系統中,只控制了轉向信號與電機輸出,沒有極限位置的輸出限定,這必然導
致當機械到達極限位置后,系統仍然會繼續有輸出,絲杠會頂死,而且當快速打舵時,絲母快速旋轉中突然因絲桿到位而被卡死
,會給滾珠絲杠造成很大的沖擊,加速絲杠的損壞,常見的www.qsforklift.com失效形式是卡死狀態時,鋼珠因突然停止循環,而使回珠器被鋼珠
頂壞,珠粒破損,絲杠報廢。
2.問題描述
車間內大量使用小型電瓶叉車作為物流運輸車輛,其中2.5T電瓶車占物流運輸車輛總數的16%,此車型的EPS轉向系統中,傳
動用滾珠絲杠使用周期僅有3個月-5個月,每次維修需要4小時左右,并花費包括備件費用,人工費用在內的近7千元人民幣,費時
費力,成本高。