鞏義騰達機械針對低壓輸送耗量大,輸灰系統故障率高的問題,采取的改良措施:
1.更改助吹閥位置,減少助吹用氣量
原助吹位置在灰管主干管,三臺倉泵之前,管徑為Φ40mm。助吹時,閥門全開,氣耗量大,灰管內介質流速快,相對灰管磨損大,縮短了灰管壽命,增加了管道維修量。以前,幾乎每天都要抽出專人對輸灰管道進行補焊。經過改造,將助吹閥后移.放在每套輸灰系統的臺倉泵出口處,并在助吹管路上加裝手動截至閥,以便調整助吹用氣量,閥門開度一般可控制在1/5~1/3開度。輸灰時,使灰管壓力比倉泵壓力低O.1~0.15MPa,目的是減小灰管內氣流速度,降低流質對管道的磨損。改造后,可對輸灰管道全程助吹,用氣量減少到改造前的1/5~1/3。
2.更換倉泵透氣扳,減小倉泵進氣量
倉泵透氣板是倉泵的重要部件,它的好壞直接影響倉泉的輸舵效率。為徹底解決透氣板存在的問題,我們多次調研,反復論證,并和制造廠協商,決定恢復原廠生產的透氣板,透氣塊更換為新型銅質透氣塊。此種透氣塊強度高.透氣性好,使用效果良好,原輸一次灰需4min左右,現在只需要2min左右,輸灰效率提高近一倍。原倉泵手動進氣閥為全開,更換透氣板后,我們經多次試驗,將倉泵手動進氣閥開到原來的1/3~1/2,就能達到很好的輸灰效果。這不僅減少耗氣量,而且降低流質速度,減小流質對管道、閥門、倉泵的磨損,使輸灰系統維修量較改造前大大降低。
本系統改造成功,為相關企業特別是小型電廠提高系統性、降低廠用電率,提供了可借鑒的經驗。